长庆地区老井改造项目刷新国内多项纪录

5月15日,由川庆钻探长庆井下技术公司主导实施的老井改造项目阳平*井,在完成转方式开发后,日产油量实现跨越式增长,由二次开发前的1.8吨大幅提升至10吨,增幅达5.5倍,且井下液面持续保持稳定。





阳平*井作为已投产12年的老井,长期受地层能量衰减、单井产量低下及采出程度不足等开发瓶颈制约。结合庆H41平台积累的水力压裂试验场认识,长庆井下公司创新实施“井筒重建-裂缝扩容-渗驱补能”三位一体改造技术,采用光套管可溶桥塞分段体积压裂工艺,成功突破5寸半井筒4寸半套管固井技术极限,创国内老井重构水平段1515米最长纪录;同时以单周高效完成18段43簇压裂作业,实现施工排量10方/分钟、累计注入压裂液19532方、加砂2091方的规模化作业,刷新国内水平井老井重复压裂效率新高度。


这一突破性成果的取得,源于该公司多年来在老井提产技术领域的深耕实践,通过生产工艺优化与技术创新的深度融合,成功打造出具有示范意义的精品改造工程。为满足长庆油田提升老井采收率、释放未动用储量的迫切需求,长庆井下公司立足“为客户成长增动力”的服务宗旨,系统性推进老井开发工程。该公司陇东项目部通过开展技术培训为每个试油队培养出5名以上专业骨干,配套更新老井施工设备12套,为复杂工况储备技术力量。


针对老井作业周期长、井控风险高等难题,项目部内组建由二、三级工程师领衔的老井作业专班,推进施工流程革新:通过改进井下工具选型、优化压井液配方、制定异常处置措施,形成“一井一策”作业标准;特别针对压裂工艺特点,量身定制差异化施工方案,重点工序由工程师全程驻井督导;通过优化使双封单卡工艺核心工序效率提升40%,日均压裂段数提升1段;在严格管控井控风险的基础上,整体施工周期缩短20%,为区域老井产能释放提供了有力技术支撑。


长庆井下公司将坚持把甲方的产能目标作为行动纲领,用更精准的方案设计、更高效的工序衔接、更严格的质量管控,为每一口井的稳产增产保驾护航。(长庆井下公司 于高升 张波 田涛)