3月21日,蜀渝公司数据显示,自去年年初QC成果《加强液压油质量控制、降低液压系统维修费用率》转化的技术利器——“污盾”使用以来,在挖掘机、装载机、压路机等26台机械设备的生产应用中取得了明显成效。
据悉,在机械设备日常故障中,液压系统故障占比超过50%,其维修费用约占总维修费用的40%;同时,这类故障由于维修时间长、涉及部位多,判断难度大,容易导致关键、重要部件损坏,大幅增加维修成本。从2022年3月至2023年10月,经反复论证发现,液压油污染会腐蚀设备元件、降低液压系统性能,是造成液压系统故障概率高的主要原因。为此,该公司将降低液压系统故障作为降低维修费用的关键突破口,通过QC成果《加强液压油质量控制、降低液压系统维修费用率》转化出一项技术利器——“污盾”。该装置是一套液压系统过滤器,能有效去除设备液压系统内部机械磨损与外部进入的粉尘等杂质,提升液压油质量,从而降低液压系统故障发生,达到节约维修费用和时间成本的目的。“同时,‘污盾’还解决了传统液压油过滤系统笨重、过滤效率低和难以随设备移动等难题。”据该公司二级工程师、QC小组技术负责人唐波介绍说:该装置投入使用后,现场因液压系统故障引发的停机维修频率下降了80%,液压系统维修费用率平均下降了13%,修理成本降低约7万元,油品使用时长有效延长10%。
近年来,该公司致力于推进QC成果在挖掘机、天泵车等机械设备上的转化应用,着力提高生产质效,已有五项成果成功被转化应用,服务于生产一线。下一步,该公司将围绕“绿色、智能、高效”扎实开展QC活动,持续推动QC成果向生产力转化,为稳健效益发展赋能。(蜀渝公司/杨于莹 何雪娇)