长庆井下公司自研干粉橇助力“耐盐型干粉+采出水复用”工艺获成功

5月18日,随着合H72-2井第32段压裂作业的圆满收官,由长庆井下公司自研的干粉橇装置配合耐盐干粉体系+采出水复用工艺的试验取得圆满成功。

此次合H72-2井的试验中,自研干粉橇装置表现出色。其多级融合系统,使得干粉与清水能够高效混合,展现出强大的混合能力以及优异的混合效果。该装置对粉料无剪切,有效避免了对粉料性能的破坏,确保了减阻剂的效果最大化,即使面对采出水复杂条件,也能充分激发干粉性能潜力,为压裂液携砂稳定性提供了有力保障。

采出水复用工艺的应用,进一步凸显了此次试验的环保与经济效益。通过将采出水与干粉减阻剂有机结合,不仅减少了对清水资源的依赖,还降低了废水排放,实现了资源的循环利用。在当前水资源日益紧张和环保形势日益严峻的背景下,具有极为重要的现实意义。

此次试验成果斐然,累计施工32段,入地液量3.6万方,回用采出水/返排液4698方,单段回收液用量占比最高31.2%,现场检测采出水矿化度22540ppm,压裂过程中滑溜水粘度9mPa.s,低粘液粘度18mPa.s,施工全程液体性能稳定,最高施工砂浓460kg/m3。

合H72-2井试验圆满收官,标志着耐盐干粉体系与采出水复用结合工艺取得显著成功,同时也凸显了干粉橇装置在该工艺中的关键作用。这一创新技术为页岩油、煤岩气、致密气等储层开发提供了新的技术思路和解决方案,有望在未来油气田开发中得到广泛应用和推广,助力油气产业向高效、环保、智能化方向发展。(长庆井下/姚伟 王亚军 张波)