自研自动试压装置填补行业空白
6月2日,公司井控劳模专家创新工作室传来捷报:该工作室自主研发的防喷管线多工位自动试压装置调试成功,相较于传统试压方式效率提高50%以上,填补了行业空白。
防喷管线作为高压油气井钻井作业中的“安全卫士”,其试压检测环节的重要性不言而喻。长期以来,传统试压方式主要依赖人工操作,存在诸多弊端。员工不仅要承受繁重的体力劳动,管线连接效率也十分低下。更令人头疼的是,密封效果不稳定,经常出现因密封失效导致的返工情况,既影响生产进度,又埋下安全隐患,成为制约行业发展的一大难题。
针对这些痛点,该创新工作室提出的“防喷管线多工位自动试压装置”方案,在2023年的合理化建议评选中脱颖而出,荣获一等奖。川东钻探公司随即组建专业研发团队,历时一年多时间,将创新理念转化为实际成果。
这款全新装置融合了自动化控制与智能化操作技术,实现了上料、卸料全流程自动化,只需一键即可启动试压程序。其配备的高性能试压抱箍系统,工作压力可达140MPa,能够适配各种型号和长度的管线。其远程电控技术的应用,让操作更加精准高效;自动搬运机械手的加入,则显著提升了试压过程的安全性,极大减轻了员工的劳动强度。
在调试现场,技术人员对装置进行了严格的性能测试,所有技术指标均达到设计要求。该公司相关负责人表示:“这套装置的投入使用,将彻底革新传统试压模式,不仅大幅提升生产效率,更能有效保障产品质量和作业安全。”
目前,该装置已顺利完成调试,即将进入试用阶段。后续,该公司将根据实际使用情况持续优化完善,并计划在行业内推广应用,为油气勘探开发的安全生产和高效运行提供强有力的技术支撑。(川东钻探/何伟 薛柯 陈周荣)