【十大工程】时隔1000天 超21兆帕带压下油管作业重启

简短说明
在西南油气田分公司与川庆钻探技术团队通力协作下,川庆DY07626队成功完成阳101H36-6井带压下油管施工。该井施工期间最高井口压力达到27兆帕,试修公司时隔1000天后再次实施井口压力超21兆帕的气井带压下油管作业,标志着重启高压带压下油管作业取得成功。此次带压作业成功标志着川庆带压在高压井作业方面具有突出能力,有望在页岩气勘探开发中发挥更大的作用。

1月16日10:00,在西南油气田分公司与川庆钻探技术团队通力协作下,川庆DY07626队成功完成阳101H36-6井带压下油管施工。该井施工期间最高井口压力达到27兆帕,试修公司时隔1000天后再次实施井口压力超21兆帕的气井带压下油管作业,标志着重启高压带压下油管作业取得成功。

2022年,石油行业内评估认为高压气井带压作业存在较高风险,川渝地区严控气井带压下油管作业井口压力不超21兆帕。经过近年技术发展,川庆带压作业在装备可靠性、技术成熟度、队伍安全意识等方面均有较大提升,已初步具备高压作业条件,加之页岩气井投产初期带压下完井管柱与控压生产相结合,可有效提高单井EUR的理念在行业内达成广泛共识,油气和新能源分公司、西南油气田联合川庆钻探对21兆帕以上高压井带压作业可行性进行了综合评估,并将阳101H36-6井作为率先重启21兆帕以上带压作业的关键井,组成联合专家组进行技术攻关,并由试修公司带压作业队负责具体施工。

为保障作业安全,试修公司进行了卡瓦智能互锁、斜拉式逃生筒、管柱扶正等升级改造,川庆公司及西南油气田公司专家组多次对该作业队的关键岗位人员、作业设备、工艺安全等进行考核评估。作业过程中,现场把关人员周密部署,现场作业队人员精心操作,认真落实风险预防措施,共同对现场作业风险进行了全面把控。双方在作业评估、筹备,施工设计与方案编制、审核审查等环节均做到了严谨细致,并最终确保施工圆满完成。

“此次带压作业成功标志着川庆带压在高压井作业方面具有突出能力,有望在页岩气勘探开发中发挥更大的作用。”川庆试修带压技术负责人表示,该井为川庆钻探在高压井带压作业领域积累了宝贵经验,同时也为西南油气田及油气与新能源分公司后续的产能建设与高效开发奠定了坚实基础。(试修公司/郑波  徐煜东  屈天航)