【十大工程】优化泡排工艺 页岩气增产1.26亿方

简短说明
该新闻报道了随着威远页岩气向纵深发展,老井占比高,低压低产井多,增产稳产压力逐年增大的难题时。通过泡排药剂优化、工艺模式升级与气井分类精细管理,形成页岩气低压低产井泡排工艺模板,增产气量提升40%以上,积液、断流等异常频率明显减少。该项目部提质增效工作展示了传统能源企业产量效益两手抓、两手硬的理念。通过创新工艺技术、精细管理环节、提升质量管控等手段,不仅有效提升了气田产量,也降低了生产成本,为企业的可持续发展奠定了坚实基础,这种思维和实践经验对于其他企业具有重要的启示意义。

1月至8月,页岩气项目经理部持续优化泡沫排水采气工艺,累计增产气量1.26亿方,整体措施有效率93.8%,工艺效果显著。

随着威远页岩气向纵深发展,老井占比高达94%,气井压力及油套压差较2022年分别下降2MPa及1.5MPa,低压低产井更多,增产稳产压力逐年增大。由于水平井与直井泡排工艺差异较大,受水平井油管下深限制,起泡剂难以与水平段积液充分接触,传统泡排工艺措施效果逐步受限。

面对不利态势,项目经理部今年着手推进泡沫排水工艺优化,治理老井“顽疾”。针对水平段段塞积液井采用“油管正注药剂+闷井扩散+气举搅动排液”模式、将起泡剂推入水平段充分扩散,之后再通过气举搅动,提升泡沫携液能力;针对地层能量低气井,则采用低密度起泡剂,泡沫密度更小、液柱压力更低、带液更容易;针对压窜或带压压井作业后的复产井,在气举复产过程中加入适量起泡剂,双工艺复合排液,提升复产效率;此外针对不同生产特征井分类管理,差异化采用间歇、连续、混合加注模式,持续优化药剂配方,一井一策、对症下药,增强泡排工艺水平井适应性。

同时,该项目经理部高度重视措施质量管控及效益评价。开展智能化加注设备选型,以减小加注误差、降低人员工作量、提升工艺效果;强化药剂质量现场抽检力度,开展药剂周期性及不定期性能检测,确保措施现场管理受控,从源头杜绝不合格材料入井;综合考虑气井产能发挥与经济效益之间关系,动态评估泡沫排水采气措施效果,优化调整泡排措施介入与退出时机,持续推进工艺降本增效。

通过上述举措,项目经理部已逐步形成适合页岩气低压低产井的泡排工艺模板,工艺井增产及维护气量提升40%以上,气井日产水提升21%,积液、断流等异常频率明显减少,工艺效果较前期有较大提升。项目经理部将继续秉承“产量效益两手抓、两手硬”的理念,为页岩气老井挖潜工作做出贡献。(聂捷 黎纹莘)