【十大工程】宁209H75-5井再次刷新区块钻完井周期纪录
6月28日,由川西钻探公司承钻、页岩气工程项目部总包的宁209H75-5井完成油层套管固井施工,井深4880米,水平段长2230米,钻井周期28.88天,钻完井周期35.88天,再次刷新长宁区块大坝东区最短钻井、钻完井周期纪录,首次实现区块钻井周期突破30天。
大坝东区位于长宁区块的工区边缘,受地质构造运动影响,地质情况复杂,表层喀斯特地貌发育,嘉陵江组地层易漏,二开栖霞组、三开龙马溪组地层挠曲、断层发育,导致裂缝发育、地层不稳定,相邻平台多次发生掉块卡钻。此外,长宁区块韩家店自然降斜效应明显导致定向段长、石牛栏组地层可钻性差导致钻头易磨损,大坝东区三开一般需两趟钻从韩家店顶钻至龙马溪组。随着长宁工区开发进入中后期,开发难动用储量势在必行。面对以上困难,页岩气工程项目部充分发挥联合项目管理优势,针对性开展多专业联合钻井提速攻关。
井工程管理方面。与钻采院共同搭建页工部管理平台,通过“实时指令+驻井把关”实现线上线下相结合,按照“一日一分析、一开一总结、一井一评估”的管理要求深化地质工程一体化;同时积极运用钻采院引进的先进钻井模拟软件Mxdrill根据实时钻井扭矩、机械比能、环空返速等指标优化调整钻井措施。
钻井提速方面。通过“优选钻头螺杆+低密度体系+轨迹优化”,全井实现模板“123”6趟钻目标,前两开周期8.25天,突破10天,韩家店-石牛栏难钻地层实现1趟钻完成,钻井周期4.98天,行程钻速132.75m/天。
故障防治方面。与钻井液公司、地研院密切配合,通过在龙马溪储层段实施“动态地质建模+精准裂缝预测+合理泥浆密度+量化段塞封堵+科学短起拉划”,实现造斜段、水平段全程“螺杆+旋导”2趟钻完成,突破大坝东区旋导禁区。
生产组织管理方面,通过采取“全井精益钻井计划及动态优化+每周进尺计划+每周进度纠偏+钻井进尺考核”,持续精益生产组织,实现全井无生产等停。
下步,页岩气工程项目部将认真总结此次大坝东区提速经验, 坚持地质工程钻井液一体化,优化项目管理流程,强化旋导防卡,进一步推动生产和技术双提速。(页岩气工程项目部/曾荣科)