打出治堵稳产组合拳 增产气量超7000万方

打出治堵稳产组合拳 增产气量超7000万方


“正、反洗结合的氮气泡沫冲砂发挥了作用,工艺创新见成效,威202H28-1井日产气量增长了0.5万方。”4月12日,页岩气项目经理部威202H28-1井传来喜讯。

自2014年成立以来,页岩气项目经理部已陆续投产265口老井,经过近十年的生产,这些老井逐渐进入低压低产阶段,稳产增产压力大。针对这一现状,页岩气项目经理部抽调技术专家、生产骨干于2023年10月成立气井管理组,专门治理老井疑难杂症,力争达到稳产增产目的。

该气井管理组从气井生产与维护管理的角度出发,逐渐找准了低产低压的主要影响因素,按气井生产方式,划分为水淹井、井筒异常井、连续生产井及间歇积液井等6大类进行管理,制定主动间开复压、电驱循环气举及井筒清洗剂洗井等31小项的气井分类应对措施,为老井平稳运行保驾护航。

今年一季度期间,该气井管理组重点落实“一井一策”稳产增产挖潜方案,打出一套治堵稳产组合拳,气井增产效果显著提升。

威202H28-1井自2023年6月开始出现井筒堵塞,产量大幅下降,2023年10月采取多种常规注剂解堵措施效果不佳,2024年年初气井管理组根据井筒复杂异常及时调整工艺措施,使用正、反洗结合的氮气泡沫冲砂工艺,根治了堵的顽疾。之后,气井管理组将这套成功经验运用于水淹井和间歇积液井,对类似的“病症”对症下药,通过22井次洗井返出物及油套管堵塞物的实验分析,明确了堵塞物的主要成分为铁氧化腐蚀产物,由此制定了包括预防性解堵、铁氧化物弱酸溶解、井筒油泥砂清洗、氮气泡沫冲砂在内的多项井筒堵塞治理措施,形成了“预-解-洗”复合解堵体系,解堵问题迎刃而解。

“把堵的问题解决了,怎么样保持低压低产气井持续稳产也是老井挖潜的‘瓶颈’,我们必须自己研制‘利器’稳住产量。”气井管理组技术负责人张腾介绍,气井管理组不断优化采气工艺,在前期泡沫排水工艺的基础上,反复试验,通过将前期泡排药液比浓度降低67.7%,应用低密度起泡剂、正反注+闷井复合等工艺,多措并举避免气井因药剂配方及加注制度不匹配导致产量下降,一季度已对23%的老井投入使用,优化后措施井油套压差降低8%,异常积液断流减少20%,进一步提升了泡排工艺的适应性,在创新采气工艺上迈出新步伐。

除此之外,该气井管理组强化气井动态跟踪及措施制定,形成了生产日例会、老井挖潜周报及月度气井动态分析会制度,及时制定针对性措施并滚动回溯存在问题,加快落实并定期跟踪评价措施效果,确保工艺措施高效运行。一整套组合拳打下来,今年一季度,该项目经理部已实施1280井次的挖潜措施,累计增产气量7069万方,增产量和投入产出比分别较去年同期增加31.3%和15.2%。

作者:聂捷 黎纹莘 张腾

单位:川庆钻探工程有限公司页岩气勘探开发项目经理部