低压水平井积液停喷治理见成效

简短说明
本文介绍了苏里格项目经理部苏5区块由于低压积液造成停喷的苏5-13-4H1井, 在实施气举复合举措后成功复产一事,成功验证了“低压水平井解水锁+气举复产” 复合排采方法的可行性,为下步该项目部在治理苏5区块低压水平井积液停喷的 问题上提供了典型示范经验和可靠技术支撑。本文文字简练、要点明确、叙事逻 辑清晰。

“这口老井终于出液了,气井瞬时流量稳定在了每小时1800方!”3月14日16点20分,苏里格项目经理部苏5区块井场传来喜讯,由于低压积液造成停喷的苏5-13-4H1井,在实施气举复合举措后成功复产。这是自2023-2024年冬季保供启动以来,该项目部运用“低压水平井解水锁+气举复产”复合排采技术成功复产的首口“老井”。

近年来,随着川庆苏里格合作区块气藏开发进入中后期,低压低产井占比逐年增加,气井积液水淹问题日益凸显。据悉,苏5-13-4H1井因套压持续走低、携液生产能力不足等原因,于2024年2月底停产。针对该井存在问题,该项目部立即开展现场摸排和钢丝探测液面等作业,经诊断分析后得出,该井停喷原因是由于储层堵塞、地层压力低供能不足造成。

在找到症结所在后,该项目部结合“提高氮气气举复产成功率”等QC课题成果经验,相关技术人员迅速制定了低压水平井解水锁复合技术措施,并采取了“前期注剂至近井地层充分反应,注氮充压补充地层启动能量,平压降低油管液面,反举助排激活气井”等系列技术举措,经48小时注剂作业与8小时连续气举排液作业后,苏5-13-4H1井成功激活排液, 稳定日产气达到1.5万方。该井的成功复产,不仅成功验证了“低压水平井解水锁+气举复产”复合排采方法的可行性,更是为下步该项目部在治理苏5区块低压水平井积液停喷的问题上提供了典型示范经验和可靠技术支撑。

截至3月18日,苏里格项目经理部2024年老井措施增产累计达8401万方,同比增加157万方。接下来,该项目部将持续贯彻落实效益产量为本的工作理念,大力推广致密砂岩气藏低产低效井潜力评价及挖潜技术的科研攻关力度,制定更加科学高效的排水采气挖潜举措,为年度天然气生产目标的圆满完成提供坚实的技术支撑。