《青西采油厂“小处方”养出“长寿井”》

青西采油厂“小处方”养出“长寿井”

本报讯(记者 任婷)青西采油厂把培育长寿井作为稳产的重点工作抓紧抓实,精心为每口油水井“把脉”,开出养生“小处方”,落实优化采油小措施,通过对症下药,精细施工,确保措施的有效率,为原油产量稳定提供有力保障。

今年以来,青西采油厂采油队持续树立“三抓二提一降”的核心思想,以挖掘井筒潜能、提高系统效率为主要方向,深入落实“小措施”,不断提升采油技术指标。该队以抓老井、抓现场、抓产量、提时率、提泵效、降回压为具体工作点,制定“调冲次、调冲程、热洗油井管线、化清、机械清蜡、碰泵、憋压”小措施,从而合理地为油井调整参数、确定管线维护周期,强化油井热洗、化清等工作,以加强油井管理工作,努力延长检泵周期。

“生产预算都在大幅度的缩减,各类投入也相对减少。针对这些不利条件,我们只能从提高油井措施的投资效果考虑,合理利用有效的措施费用,因井制宜制定措施,减少无效措施投入,确保每分钱都花在刀刃上。”采油队队长邱志文说。

据了解,为了让投入都变成效益,采油队针对油井易犯的“老毛病”,开出“处方”,制定出了全年调参45井次、维护管线33井次,化清30井次、机械清蜡727井次、憋压碰泵1590井次,洗井86井次、校防冲距72井次的采油措施运行计划表。同时,该队还对实施措施的油井进行追踪评价,提高措施质量,避免无效工作。今年上半年,共实施小措施1400多井次,见到了明显的增油效果。

为杜绝蜡卡躺井,采油厂一般都会把洗井和清蜡作为管理中的最常用手段。一方面,优化现场洗井工艺,让措施质量有保证。针对洗井管理存在的“短板”,他们优化了现场资料录取和热洗工艺流程,精细现场措施执行。在资料的录取过程中,细化洗井资料录取,保证介质温度和监测。在洗井工艺上,明确施工每个阶段的要求和目的,保证热洗的质量;另一方面,探索洗管线新介质,解决介质质量差的问题。通过经验制定出了周期性执行洗井+机械清蜡、更换刮蜡片形成新切削通道,避免蜡块淤积造成的管线堵塞,提高热洗清蜡效果。青2-32井,生产过程频繁欠载停机,机械清蜡遇阻严重,通过改用低频生产,实施热洗排蜡,并反复刮蜡后,这口井清蜡遇阻现象缓解,检泵周期由61天延长至166天;柳9井实施短路洗井清蜡,检泵周期由124天延长至159天,大幅提高了洗井清蜡效率和有效生产时率。

在日常工作中,采油队加强了油井调冲程、憋压碰泵等措施。青2-35井、青2-68井、青2-32井、柳102井等油井,通过“小处方”,也有效延长了油井的检泵周期,保证了措施的有效率。

 

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